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发布时间:2020-04-26 14:41:53
热媒炉风机轴承座的改造
故障原因分析1)设计缺陷。轴承外圈用两个挡圈固定,配合间隙较大,轴承有较大的窜动余量,轴承与轴承座相对运动摩擦,造成轴承跑外圈,一旦轴承跑外圈必然导致风机振动增大,噪声增大,轴承损坏加剧。同时,轴承游隙得不到精q确调整,振动较大。
(2)安装精度达不到要求。由于轴承座是剖分式结构且采用油润滑方式,两半轴瓦之间使用石棉垫片密封,石棉垫片具有较大的压缩量,轴瓦与轴承外圈的配合公差得不到精q确保证,有时会出现轴承外圈压不紧的情况,进而直接导致轴承跑外圈。
(3)轴承座漏油。该轴承座油标为玻璃管,采用油毡密封,由于是剖分式结构,静密封点多,极易漏油。漏油严重会导致轴承缺油,轴承润滑不良会加剧轴承滚道及滚子磨损,使振动增大,从而造成轴承损坏。
(4)备件价格昂贵,库存少。该备件需进口,23056CA/W33C3大连冶金轴承价格,价格极其昂贵,并且采购周期较长,风机频繁故障时则无备件可用,在极端故障情况下给快速***生产带来了巨大挑战。
热媒炉风机轴承座的改造
主要分析原先德国进口60B01风机剖分式轴承座设计上的不足及使用过程中故障频发的原因,设计了新的整体式轴承座,选择了合适的金属材料和制造工艺。改造后,风机运行平稳,轴承润滑良好。经过连续三年的运行测评,其可靠性得到高度认可,维修成本大大降低,也彻底解j决了过去故障频发等一系列问题,工厂稳定运营,取得了较好的经济效益。
故障原因分析
60B01轴承座损坏频繁,是造成风机故障的主要原因。该风机轴承座结构在原设计上存在着一些问题,它采用的是部分式结构,两只滚动轴承(NU214)分别固定在传动轴两端的两个剖分轴承座之间,轴承外圈靠卡簧***,内圈靠锁紧螺母锁紧锥形轴套达到在轴上固定的目的。
电机轴承的润滑
决定何时和多久更换一次润滑脂不是一件简单的事情。通常情况下,这项决定应参考过去的经验、设备制造厂和润滑脂供应商的建议。大多数用于滚动轴承的润滑脂更换间隔从两周至两年不等。但许多滚动轴承仍在年度计划检修停机期间更换一次润滑脂。在下限条件下,轴承以极限转速或接近极限转速运行时,其更换润滑脂的频率应为6-8小时一次。
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